近日,玉華礦一項(xiàng)“氣、水分離”集成裝置的小改造成功投入使用,有效降低了維護(hù)成本,大力提升了瓦斯抽采效果,為安全生產(chǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
在鉆孔施工過(guò)程中,為有效控制鉆探作業(yè)的瓦斯?jié)舛?,?shí)現(xiàn)瓦斯與廢液、廢渣分離,保證安全鉆進(jìn),該礦通防專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員積極想辦法、攻難題,對(duì)氣、水的分離工藝做出進(jìn)一步優(yōu)化,創(chuàng)新制出一款瓦斯抽采氣、水分離集成裝置。該集成裝置主要由箱體和旁通管兩部分構(gòu)成。在鉆孔作業(yè)中,能夠讓互相混雜的氣相液相各自聚合成股,液滴碰撞聚結(jié),氣體除去液滴后上升,達(dá)到分離的目的,可以對(duì)鉆孔內(nèi)的瓦斯進(jìn)行不間斷抽放,保證了鉆場(chǎng)內(nèi)的瓦斯?jié)舛仁冀K保持在安全值。
箱體采用5毫米厚的鋼板焊接而成,箱體內(nèi)部焊接有特定長(zhǎng)度的鋼板,能夠有效阻隔管路內(nèi)的雜物進(jìn)入主管道,確保主管道暢通無(wú)阻。技術(shù)人員在箱體的下方,巧妙設(shè)計(jì)了一個(gè)Φ325mm的盤(pán)作為放水口,能夠及時(shí)排出管內(nèi)積水,避免了積水對(duì)管路的腐蝕,延長(zhǎng)了管路的使用壽命,降低了更換管路的成本和時(shí)間損耗。
該裝置配套設(shè)計(jì)了除渣口,使氣、水分離集成裝置應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富。以往清理管路內(nèi)部積聚雜物時(shí),需要在停泵的狀態(tài)下多人通力合作才能完成清理,耗時(shí)又費(fèi)力,且影響了瓦斯抽放效果。為方便工作人員定期清理積渣,保持裝置內(nèi)部的清潔,在箱體側(cè)面連接了一個(gè)Φ426mm的盤(pán)作為除渣口,當(dāng)箱體內(nèi)的雜物需要清理時(shí),工作人員僅需控制閥門(mén)開(kāi)關(guān),可以在不停機(jī)的狀態(tài)下進(jìn)行清理操作,省時(shí)省力且保障了瓦斯抽采系統(tǒng)的運(yùn)行效率。