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“副斜井絞車1200米鋼絲繩順利更換完畢,經(jīng)過半載重載、全速運行、緊急制動等試驗后,新制作的鉤頭牢固可靠,運行參數(shù)符合要求,可以投入生產(chǎn)?!?月11日下午16:00,經(jīng)過18小時的奮戰(zhàn),崔家溝項目部副斜井絞車提升鋼絲繩順利更換完畢并試車成功。
據(jù)了解,目前運行的副井絞車提升鋼絲繩長1200米,由42根鋼絲擰股而成,于2017年5月更換,至今已使用一年時間,為消除提升系統(tǒng)安全隱患,該項目部決定利用5月10日至11日對副斜井鋼絲繩進(jìn)行更換。為不影響職工上下井,確保副井絞車提升鋼絲繩鉤頭制作及更換工作順利進(jìn)行,該項目部黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真部署,提前安排分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)電部與機(jī)電隊就更換工作的前期材料準(zhǔn)備、更換工作的有關(guān)事宜進(jìn)行了商討確定;該項目部機(jī)電隊始終將“安全第一”的思想貫穿于整個換繩過程,迅速“點兵點將”組成施工力量,超前準(zhǔn)備所需材料工具,編寫《更換副絞房絞車鋼絲繩安全技術(shù)措施》,組織開展措施專項培訓(xùn),講授制作鉤頭技術(shù)難點和技術(shù)要領(lǐng),學(xué)習(xí)換繩工藝流程,同時要求參與施工人員各種證件齊全有效、勞動防護(hù)用品佩戴齊全。
制作、冷卻鉤頭是此次工作的“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”,工序繁瑣、質(zhì)量要求高。首先需要人工用紗布打磨鉤頭內(nèi)部,灌入鹽酸進(jìn)行除銹。然后將42根鋼絲分成單根,用柴油清洗干凈,加熱后逐根掛錫,將掛錫好的41根穿鉤頭孔心折180度,最中間的1根不做處理。將事先準(zhǔn)備的巴士合金融化,按比例添加膨脹劑,然后澆灌,10日晚18:00鉤頭制作完成,自然冷卻12小時后即可打磨。
11日上午8:00,開始更換鋼絲繩。此時需要做好鉤頭放置標(biāo)記,記好深度指示器米數(shù),將舊鋼絲繩拉出,將新鋼絲繩纏繞到滾筒,恢復(fù)深度指示器離合,恢復(fù)數(shù)字編碼器,校正即可完成。施工期間,該項目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊主要領(lǐng)導(dǎo)從鉤頭的制作,到鋼絲繩的收放、纏繞鋼絲繩,再到試驗,全程跟蹤現(xiàn)場施工,督促現(xiàn)場安全管理,現(xiàn)場指導(dǎo)解決更換過程中遇到的問題;施工人員每個環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)作業(yè),密切配合,確保了整個施工的平穩(wěn)推進(jìn)。
11日下午15:20,更換完成的絞車掛3輛車開始第一次鉤頭測試,當(dāng)全速運行距井底30米時,實施緊急制動,然后升井對比入井前對鉤頭處預(yù)留記號進(jìn)行對比,無變化,鉤頭牢固,運行正常,第二次、第三次測試……當(dāng)?shù)谌诬囕v升井后比對,無變化,一切正常,可以投入使用,至此,副井絞車提升鋼絲繩的更換任務(wù)圓滿順利完成。
該項目部機(jī)電隊隊長武利民總結(jié)此次更換鋼絲繩時說道:通過此次更換工作,不僅提升了干部職工的技術(shù)水平,鍛煉了職工隊伍,更是提高了副井提升系統(tǒng)運行的安全系數(shù),極大的保障了副斜井人員和材料的運輸安全。
責(zé)任編輯:周彥榮 編輯:李 磊
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