近日,崔家溝項目部對工作面液壓支架立柱承壓的壓塊進行了小小“改良”后,不僅每月材料投入可節(jié)省近萬元,而且減少了檢查維護的人力成本投入,極大地提高了工作效率。
據(jù)了解,壓塊是與耳銷配套使用的液壓支架立柱承壓部件,生產(chǎn)中立柱耳銷易斷裂,造成壓塊丟失。在2303工作面回采期間,平均每月需要補充、更換85個,月平均丟失率為8.1%,同時,需配備專人進行檢查、維護,耗時又耗費人力,壓塊斷裂飛出后也容易砸傷現(xiàn)場作業(yè)人員,存在安全隱患。
為解決這一問題,該項目部成立了由各部室專業(yè)技術(shù)人員和綜采隊機電檢修大班組成的創(chuàng)新QC小組,以安全、實用、降耗為目的,對此問題進行改進和技術(shù)革新,最終決定在原裝壓塊構(gòu)件上焊接1個螺帽作為連接環(huán),安裝時使用鐵絲將壓塊與支架頂梁軟連接。焊接螺帽后不改變原構(gòu)件性能,鐵絲軟連接也能有效防止壓塊丟失和飛出傷人。改造簡易,安全性高,所用螺帽也為廢舊材料回收利用,投入小。改良后的壓塊在井下經(jīng)過試驗使用一個月,立柱壓塊丟失率實現(xiàn)了“0”指標(biāo),不僅有效避免了因壓塊丟失、補充不及時造成的支架臨時帶故障操作,而且降低了材料投入,消除了安全隱患,提升了經(jīng)濟效益。