徐家溝礦綜采工作面回撤支架只用了19天,速度之快、功效之高創(chuàng)公司記錄,他們采用采煤機擴撤架巷技術(shù),創(chuàng)礦業(yè)公司綜采工作面回撤先例,比使用放炮技術(shù)擴撤架巷節(jié)約資金數(shù)十萬元。
徐家溝礦于3月初綜采工作面開始回撤,按照公司慣例,綜采工作面回撤第一步是首先擴撤架巷,采用放炮式技術(shù)擴3米寬,每米長度要消耗雷管360發(fā),炸藥96公斤,120米長工作面要用15天以上時間,人工攉煤,勞動強度大,加之?dāng)U巷控頂距最大達(dá)6.94米,安全管理壓力大。而徐家溝礦井下地質(zhì)條件復(fù)雜,煤層頂板破碎,采用放炮方式擴撤架巷會給頂板管理帶來很大困難。如何保持頂板穩(wěn)定性,如何盡最大限度減少控頂距,如何提高回撤速度,成為徐家溝礦綜采工作面回撤的技術(shù)難題。采用放炮式擴撤架巷,技術(shù)上有保證,頂板破碎難題也能克服,但無疑會使回撤時間拉長,技術(shù)部門最保守的估計回撤安裝也需要30天。
必須進行技術(shù)創(chuàng)新,用最快速度使綜采工作面回撤,這是礦黨政對生產(chǎn)技術(shù)部門的要求。礦生產(chǎn)技術(shù)部組織人員反復(fù)現(xiàn)場勘查,開會討論研究。生產(chǎn)部副部長張俊平西安礦院畢業(yè),是礦資深技術(shù)人員,有豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。他經(jīng)反復(fù)思考,提出了用綜采機擴撤架巷方案。他在研討會上提出自己的設(shè)想,并畫了草圖施工方案。即從5-2煤層穿層到5-1煤層后沿頂板推采并掛鐵絲網(wǎng),鐵絲網(wǎng)從老空垂下后停止拉移支架,將端頭架與后部溜子脫開、中間架子與前部溜子脫開,改用單體支柱配合端頭支架推移溜子,用采煤機正常割煤,每割一刀掛一排鋼筋網(wǎng)并打錨桿,每兩排錨桿加一排錨索聯(lián)合支護頂板,采煤機分段割煤,每行走25-30米停機一次閉鎖煤機和溜子,然后跟機分三組打錨桿(錨索),打完后再開機割下段,以此類推。每割完一刀煤后用端頭架正常推移機頭部(機尾部),用單體支架逐段推移中間部,使溜子推移到煤壁后用單體支架頂住,再割下一刀煤,擴夠3米后拆除煤機,打幫錨桿,完成整個擴巷工作。此方案被公司生產(chǎn)技術(shù)部門認(rèn)可,稱其為綜采工作面回撤大膽技術(shù)創(chuàng)新。用綜采機擴撤架巷不破壞頂、底板,頂板一次性暴露面積小,巷道形成好,減少了打眼、放炮、人工攉煤等環(huán)節(jié),克服了因放炮造成漏頂、冒頂、片幫的不安全因素。工作面無需鋪設(shè)運支架的軌道,運輸環(huán)節(jié)簡化,功效提高一倍以上。用炮采擴撤架巷,每進度一米僅雷管、炸藥一項就需資金5000元,若再加上人工成本,徐家溝礦綜采工作面用采煤機擴撤架巷創(chuàng)收益近60萬元。
編輯:魚聰玲