連日來,玉華煤礦在局部巷道進(jìn)行注漿錨索支護(hù)實(shí)驗(yàn),進(jìn)一步提高支護(hù)質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性,探索新技術(shù)治理采動(dòng)壓力影響,保障安全生產(chǎn)。
該礦在二盤區(qū)生產(chǎn)中礦壓顯現(xiàn),綜采工作面兩順槽受動(dòng)壓影響,增加了巷道維護(hù)工作量,制約了推采進(jìn)度,同時(shí)對(duì)安全管理工作帶來一定困難。面對(duì)困難挑戰(zhàn),礦黨政從推進(jìn)支護(hù)技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)的角度,尋求解決問題的方法。組織工程技術(shù)人員和一線職工就升級(jí)原有高強(qiáng)度支護(hù)技術(shù)開展論證,赴多個(gè)煤礦企業(yè)學(xué)習(xí)取經(jīng),并與科研院所科研組瞄準(zhǔn)“一次支護(hù),永不返修”目標(biāo)開展聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)。經(jīng)多次論證,最終確定了注漿錨索支護(hù)技術(shù)的實(shí)驗(yàn)方案,于11月下旬在綜采工作面回順局部,采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),通過變更支護(hù)參數(shù)、星肋托板,縮小錨桿間排距,將高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨索更改為使用中空注漿錨索,取消鋼托梁支護(hù)等方式進(jìn)行技術(shù)實(shí)驗(yàn)。施工過程中,技術(shù)人員嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,觀測頂板離層位移數(shù)據(jù),測試錨索張緊力,及時(shí)記錄各項(xiàng)數(shù)據(jù),分析原因,不斷優(yōu)化完善技術(shù)措施。
據(jù)悉,注漿錨索支護(hù)技術(shù)實(shí)驗(yàn)如達(dá)到預(yù)期目的,推廣應(yīng)用后不僅能有效治理來壓,還將極大減少回采巷道維修的人力物力投入,可節(jié)約維修成本數(shù)百萬元。